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下岗工人锤炼成优秀工匠
2016-11-14 11:27:25 字号:

  维修并非粗重简单的体力劳动,在这背后更多的是对维修技术水平和创新能力的挑战。在宁乡经开区华润怡宝饮料长沙有限公司生产基地,设备主管刘曙光总是默默无闻地确保设备安稳运行,加入华润3年来,他组织维修技术人员进行重大设备改造5项,微小改善130多项,每年为企业节省成本200多万元。

  就像一名医术高超的医生

  1991年,湖南桃花江畔出生的刘曙光中专毕业,被分配到家乡的国有桃江锰矿从事维修工作。在多年的检修过程中,他练就了扎实的业务功夫。然而,好景不长,企业停产,刘曙光技术再好,也不得不下岗了。执着的刘曙光凭借过硬的维修技术南下,到广东可口可乐等多家企业谋职,直到3年前回到湖南,扎根华润怡宝。前前后后25个春秋,曾经的“下岗工人”刘曙光如今已锤炼成“设备主管”、“优秀工匠”。

  华润怡宝饮料长沙有限公司近年税收贡献居全县工业企业之冠,年纳税额过亿元,属县内自动化程度最高的企业之一,也是用水用电大户,每一条生产线有电机100多个,共有6条生产线同时运行,平均每月用电200多万度、用水12万多吨。生产线上数不胜数的电气元件相当于人体组织,遍布设备的电路及信号就相当于人体的血管和神经,是非常复杂的系统。刘曙光就像一名医术高超的医生,带领20人的维修“工匠”团队把脉,借助先进的检修设备与方法,让设备带着健康体魄上线运行。

  作为设备主管的刘曙光有次双休日回老家度假,当时正值夏天生产旺季,厂里一台机器发生故障,整条生产线停工,他的同事找不到故障点,只得来电求助。刘曙光急忙乘坐出租车从百公里外赶来,在现场逐点分析检查。凭着扎实的技术功底和丰富的诊断经验,他发现一个压力表数据偏高,从10增高到了15,通过压力表再查气源,终于发现症结所在,原来是一个减压阀的膜片坏掉了。随后只半小时就更换处理完毕,设备恢复运转,生产线重新运行。

  确保生产设备零故障上线

  及时发现并处理各类故障,最能考验维修技术人员的责任心和技术精湛的程度。刘曙光深切感受到,在平凡的岗位上只有坚守、矢志不渝,事业之花才会绽放,也才能诠释好“工匠精神”。

  维修工曾向刘曙光反映,蒸汽炉里的一个小管子部件经常坏,要不了多久就需更换,每根300多元钱,浪费很大,还造成生产线停工。开始大家都怀疑这些部件质量有问题,但设备商信誓旦旦说别人用了根本没问题。华润用了就有问题?症结何在?刘曙光细细清查,发现这个部件报废与水垢有很大关系。再一查,原来厂里利用的是车间里洗涤用的循环水。他将水送去检验,发现这些水导电率特别高,说明其含矿物质多,加热后易生垢。找出问题后,他建议厂里改用纯净水作蒸汽炉部件的冷却水,果真运行一年多来,至今再未出现因这些小部件报废而影响生产的故障了。

  与传统手艺式工匠不同,刘曙光是新时代工匠。他不仅自身业务技能高超,更勤于思考科学高效带出一帮年轻人,建立一支优秀的工作团队,能天天准确地为生产线把脉问诊,并及时检修,确保这些生产设备零故障上线。

  在带徒弟上,刘曙光特别注重基本功。他从严要求,工具室的工具总是摆放得整整齐齐,采用的都是专业工具,用时细化到“多大镙丝对应选用多大钣手”,他最反对用“万能钣手”钣镙丝,因为这可能会对零部件或维修者造成损伤,还可能影响设备精确运行。而维修结束,必须清点工具,禁止将工具遗漏在现场,严防因工具遗漏造成“新”故障。由于员工技术水平参差不齐,他向大家推荐专业书籍,开设讲座,结合操作实际培训,还在厂里开展技术比武,维修人员的技艺也大大提高了。他带出的徒弟,多人在技术比武中获得优秀成绩,有的还走上了技术管理岗位。

  最大限度降低维修费用

  做好设备运转和维修情况的记录,供下一次维修作参照,是刘曙光多年养成的习惯,他也是这样要求自己手下维修“工匠”们的。按惯例,他每个工作日早晨都要召集维修人员开会,先看报表,分析故障。对此,他充满自信,指挥若定。这些自动化设备的电器元件,位置、功能、状态,在他头脑里就像自己的十指那样清晰。他根据各种设备运行时间和平时的监测,对故障多角度思维,甚至反向思维,以准确判断出哪些设备可能出现故障需要维修,哪些设备暂时不需要维修,从而不过度维修,在确保正常运转的情况下,最大限度降低维修费用。

  刘曙光在工作过程中亲眼目睹了一件事:通过吹瓶机把塑料瓶坯吹成塑料瓶子,接着再灌装纯净水,每台吹瓶机有三台辅助设备,只要其中一台出现故障,吹瓶机就动不了,整条生产线也得停下来。这是生产线上的关键环节,也是极普通的工作场景。吹瓶机需要由辅助设备采用冷水散热,为了弄懂吹瓶机检修技术,刘曙光与设备生产厂技术人员交流,彻底搞懂设备配置和运行原理,之后与自己团队反复琢磨,合作攻关重新布局安装部件,终于弄出新的更先进的运行方式,每台吹瓶机由原需三台辅助设备同时工作,减少到只需两台同时工作即可,其中任何一台出现故障都不会影响吹瓶机乃至整条生产线的运行,在确保生产设备零故障上线高效率运行的同时,实实在在降低了能耗,仅每条生产线每天就可省电300多度。事后,设备厂商对刘曙光及团队精湛的技术竖起了大拇指。从去年年初至今,这些吹瓶机再没出现导致生产线停工的现象。

  像这样的重大设备改造,刘曙光和他的团队累计做了5项,微小改善多达130多项,每年为企业节省成本200多万元。通过这些技术革新,华润怡宝宁乡厂成为集团三家厂中用电、用水效率最高的厂子,同等产量比兄弟厂节省水电约8%至9%,整体生产效益提高了10%以上。

  凭借一身精湛的技能,刘曙光在华润怡宝脱颖而出,今年10月站在了宁乡经开区首届蓝月谷十大“优秀工匠”的领奖台。

  

来源:今日宁乡

作者:李先强

编辑:陶湘

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